餘熱(rè)鍋爐一級(jí)過熱器管規格φ38×4mm,材料20g,兩列共62排,設計入口煙(yān)溫836℃,管內介質溫度406℃,壓力4.48MPa,介質與煙氣逆向換熱,布置在水平煙道。一次鍋爐內部檢驗時,發現過熱器管普遍脹粗(能(néng)測管徑為39~39.6mm),裏(lǐ)麵蠕變(biàn)脹粗率為2.63%~4.2%,使用單位(wèi)將進出口集箱和(hé)一(yī)級過熱器管全部更換,管子(zǐ)規格為φ38×4mm,材料為15CrMo,投入運行(háng)後,2003年3月,一級(jí)過熱器發生爆管。過熱器管從更換後至爆管,累計運行4500h。
1.一級過熱器西起第5排、南數第1根管爆(bào)破,爆口中心線距(jù)下彎管底部510mm。宏觀檢查發現南數(shù)第1根、第2根管表麵有黑褐色高溫氧化層,個別氧(yǎng)化層脫落,管徑有明顯脹粗(cū),南數第1根管爆破後,因爆(bào)管噴出的蒸汽反作用力,使其(qí)向北位移70~100mm。南數第3根一第6根管(入口管),管子表麵呈(chéng)棕紅色,並附有灰白色灰垢,管徑無脹粗現象。
2.破口寬90mm、長95mm,撕裂長度分別為107mm和38mm(脫落),破口的斷裂麵粗糙且不平整,破口(kǒu)附(fù)近(jìn)有很多縱向蠕(rú)脹裂紋(wén),裂紋平行於破口,起爆點管子壁厚2.2mm,破口表麵氧化層厚0.66mm,外表(biǎo)麵氧化層厚0.4mm。
3.使用XLTRO型內窺(kuī)鏡對西起第5排入口管(guǎn)、南(nán)數第2根管(guǎn)和第1個彎(wān)管內壁進行檢查,內(nèi)壁均有均勻的氧化層。
4.使用XH-500型金相顯微鏡對(duì)6個部位進行檢驗,檢驗結果:爆口處為輕度球化(huà),即球化(huà)3級,金相組織為珠光體加鐵素(sù)體加少量(liàng)碳化物。爆口處的背火麵金相組織為(wéi)珠光體加鐵素體,存在傾向性球化,即球化2級。起爆點向下l00mm處的向火麵金相組織(zhī)為珠光(guāng)體加鐵素(sù)體,傾向性球化,即球化2級。起爆點向(xiàng)下l00mm處背火麵金相組織為珠光(guāng)體加鐵(tiě)素體,傾向性球化(huà),即球化2級。爆口上部撕裂(liè)部位金相組織為珠光體加鐵素(sù)體,傾向勝球化,即球化2級。西起第5排、南數第6根管(入口端)金相組織為珠(zhū)光體加鐵素體,未球化,即球化1級。
5.使用X射線能譜儀對爆管內壁氧化層進(jìn)行成(chéng)分(重量百(bǎi)分數)測定(表1)。
表1 %
6.使用XL-30型掃描(miáo)電鏡,對爆口和撕裂部位觀察斷口形態,爆(bào)口起始點呈現一定(dìng)的塑性變形,局部出現環形空洞。撕裂斷口呈現明顯的(de)脆性斷裂形態。
1.爆破的管子和與其相連的管子外表麵呈(chéng)黑褐色高(gāo)溫氧化層,管徑脹粗率(lǜ)分別為(wéi)6.3%、17.1%和21.3%,明顯超出2.5%的規定,說明爆管是由超溫(wēn)引起的。其餘各排管子外表麵均呈棕紅色氧化層(三氧(yǎng)化二鐵),並附有灰白(bái)色浮灰,管徑測量為38.1~38.4mm,脹粗(cū)率0.26%~1%,表明這些管(guǎn)子沒有超溫現象。因此,可以說明,僅一級過熱器西起第5排、南數第1、2根管子超(chāo)溫,具有特殊性。排除了一級(jí)過熱器管熱負荷過高、選材裕度不足(zú)等普遍超溫和管徑脹粗(cū)的原因。
2.破(pò)口邊緣為鈍邊,斷口平齊粗糙,破口附近(jìn)有平行於破口的縱向短裂紋,爆口邊緣有明顯的變(biàn)形和脹粗現象,這些特征說明,該爆管屬於典型的脆性(xìng)破壞(huài),具有長期超溫特征。
3.內窺鏡檢查,發現(xiàn)西起第5排、南數第1根管的下彎管底(dǐ)部的腐蝕坑和縱向劃痕應引起重視。可能在集箱或過熱(rè)器(qì)管係中有雜物,即所謂管內異物堵塞,沒有足夠流量的蒸(zhēng)汽冷卻管壁,引起(qǐ)超溫,爆破後,異物(wù)被高(gāo)壓(yā)蒸汽衝出時留下的衝擊(jī)痕跡。
4.取爆口橫截麵磨製(zhì)金相(xiàng)樣品(pǐn),發現平行口邊緣有很多裂(liè)紋,這些裂紋自外向(xiàng)內壁沿晶界發(fā)展,說明管壁超溫(即超過15CrMo鋼允許溫度550℃),管子金屬在應力作用下發生蠕變(biàn),即管徑脹(zhàng)粗,出現蠕變和沿(yán)晶界裂紋,直至破裂。金相檢(jiǎn)驗中,還發(fā)現管子內外壁(bì)有氧(yǎng)化(huà)層、脫碳層,金相組織中(zhōng)珠(zhū)光體球化,爆口處珠光(guāng)體球化3級(jí),背火麵球化2級,入口側,即西起第5排、南數(shù)第(dì)6根管,金相組織中珠光體未發現球(qiú)化,組織正常。爆口處珠光體球化和碳化物(wù)在晶界上聚集,並伴(bàn)隨有蠕變(biàn)損傷,即(jí)蠕變裂紋形成,說明(míng)材料已經劣化,這是金屬材料長期(qī)超溫運行的必(bì)然結果。珠光體球化與溫度有直接關係,溫度愈高,球化速度愈快。
5.爆管取樣(yàng),進行化學(xué)成(chéng)分分析表明,一級過熱器管材料(liào)完全符合GB5310-95標準中(zhōng)15CrMo鋼的要求。一級過熱器管設計,按(àn)照GB9222-88《水(shuǐ)管鍋爐受(shòu)壓元件強度計(jì)算》規定,完全可以滿足(zú)一(yī)級過熱器正常運行要求,僅(jǐn)4500h就發生爆管,說(shuō)明爆管損壞部位的(de)實際壁溫(wēn)遠大於550℃。
6.對爆管內壁氧化層進行能譜分析(xī)和物相X射線衍射分析,黑褐色氧(yǎng)化(huà)層主要為鐵的氧化物,其相成分為Fe3O4(主)加(jiā)FeO(次)。
當鋼材在含(hán)有氧的介質中(zhōng)受熱時,其(qí)表麵將發生氧腐蝕,高溫氧化是指鋼(gāng)在高溫條件下,與(yǔ)腐蝕介質作用發生的腐(fǔ)蝕,與溫(wēn)度、時間、氣體介(jiè)質(zhì)成(chéng)份、壓力、流速、鋼材成分等有關。鋼在低於570℃以下的(de)氧化,首先是鋼管(guǎn)表(biǎo)麵碳的氧化即脫碳現象(xiàng):Fe3C+O2→3Fe+CO2↑然後發生的是鐵的氧化:2Fe+O2→2FeO或3Fe+2O2→Fe3 O4,由於管壁上生(shēng)成Fe3O4氧化過程減慢,但Fe3O4的導熱性能低,而引起管壁溫度逐漸升高,當壁溫超過570℃以(yǐ)上時,當壁(bì)溫超過570℃以(yǐ)上時,產生過熱蒸汽腐蝕即(jí)高溫氧(yǎng)化腐蝕,其(qí)他(tā)過程(chéng):
3Fe+4H2O→Fe3O4+4H2↑
3FeO+H2O→Fe3O4+H2↑
Fe3O4+Fe→4FeO
在570℃以上出現上(shàng)述三個反應,說明內(nèi)壁超溫幅度愈高,氧化層愈(yù)厚,爆(bào)管處向火(huǒ)麵嚴重超溫,內外壁(bì)產生高溫氧化腐蝕,管壁明顯減薄,並且有蠕變和蠕變裂紋出現,在內壓(yā)應力作用下造成(chéng)爆管。
1.根據催化(huà)B爐一級過熱器管爆口特征(zhēng)、微觀蠕變裂紋、金相組織中珠光體球化、內外壁(bì)脫碳和高溫氧化產物的形成,說明該管爆破屬於長期超溫(wēn)引起的。
2.一級過熱器西起第5排第1根管爆破(pò),是由於管內異物(wù)堵塞引起管子超溫的結果。
3.建議以後換管過程中,對管係(xì)和集箱內部進行全麵仔細檢查,並且將集箱內(nèi)清掃幹淨,管係進行全麵通(tōng)球(qiú)和蒸汽吹掃,排除集箱和管係內的異物,防止發(fā)生(shēng)爆管。